首先就地取材,加工了一个拆装齿轮减速机输出端对轮的拔轮器,利用手压泵把对轮轴套内油槽注满油,以免对轮拔出时拉伤轴面,然后用油泵对拔轮器进行手动打压,当油泵的油压达到60MPA,如果输出端对轮仍然不动,可用4个大号烤把同时对其加热4-5分钟,在温度升到40-50度时,输出对轮就与轴脱开了,把专用吊环拧在螺孔内,用吊车吊起来。将齿轮减速电机上下箱体上的螺栓及定位销卸掉。利用吊车在箱体的一端挂好手拉葫芦,一端挂钢丝绳并找到平衡,然后就可以吊起上箱体,再依次把中间轴和输出轴吊出(吊时要注意先拆卸润滑油管路)。
首先清洗齿轮减速电机下箱体,由于运行时间长,下箱体内存在杂质,最厚达50mm,其中有飞灰和齿轮磨掉的铁屑,必须全部清除,重点是清洗和蔬通润滑油管路的喷嘴,要利用压缩空气吹扫2遍,对伺服减速机各轴的轴承和齿轮咬起的飞边磨平,各部轴承用压铅丝测出间隙,做好记录。
其次是检查修整:由于油脏,堵塞了供轴上部的油嘴,使轴承烧损;齿轮减速机箱体轴承室也磨损严重,利用5米立车加工轴承室,把尺寸加大,再配车一个轴套,厚度为8毫米,它与轴承室配合过盈为0.2毫米,轴套加工完后放到冰箱里进行冷冻10小时,使其缩小约0.22毫米,快速地用大锤敲击进去,然后再加工其内径与轴承相配合。由于润滑油供不上,使齿轮减速电机输入轴轴承烧损,并使输入轴荷扭断,该轴和其上的齿轮是一体加工的,由于时间紧,我们把小齿轮与轴改为分体组合结构,对原齿轮加以利用,而重新加工其轴,再用过盈0.15毫米组合,配好键子后,将齿轮加热安装,利用这种方法,修复的输入轴,现已运行800多小时,没有发生问题。
输出轴的大斜齿轮齿面磨损1.5毫米,我们利用解体齿轮减速机清洗的时候,将它翻身;利用电加热器均匀地对齿圈进行加热。做一个专用工具,把固定销全部钻掉,将齿圈进行加热,做一个专用工具,把固定销全部钻掉,将齿圈逐渐从齿芯上压下来,翻身以后,再加热将齿圈装上去。对底部推力轴承而言,由于载荷重,磨煤机转动时如进去铁块,很容易振动,并使底部轴承松动,并随着转动,而把箱体磨损,使输出轴下沉,解决方法是:先测好尺寸,对箱体磨损部位进行加工,并配制一个圆垫,使其恢复原高度,为防止以后轴承底部转动,在下箱体轴承的部位用激光打出直径为20mm的销钉,正好固定轴承不动,解决了推力轴承磨箱体的问题,也提高了齿轮减速电机的使用寿命。
更多K系列减速机型号请点击链接查看:http://www.vemte.com/kxiliejiansuji.html
电话:15818497138